生产、物流改善研究会为我们做的工作,我给100分!!真的是非常感谢。我们请他们迎合我方的目标做了改善议案,其内容十分的具有灵活性。
从2012年4月份开始实施了为期4个月以5S为中心,旨在改变现场意识和培养管理监督者的改善指导。在改善指导中,组成了以制造部为中心大约20名人员参加的改善团队,由改善指导者山下和博每月进行为期三天的指导。主要内容有「5S与目视化」「管理监督者的培养」「消除浪费与作业要领书的制作」「小集团活动」等。
本次接受我们采访的是该公司的平尾修章总经理。
A公司 生产电缆
由加工机和绕卷机2个设备构成,将加工好的导线一边用材料夹入一边卷绕,从而完成电缆。
在对加工机进行换型时,不让卷绕机停止,而为了调整位置,在换型和准备上花费时间,在此期间,会出现材料持续使用的损耗。
「虽然发生了材料损耗,但无法掌握在换型和准备中有损失了多少时间」。
获取加工机和卷绕机信号灯数据
在整个工厂内定义,只有加工机和卷取机都正常运转的情况下,才是没有损失的正常状态。无论哪一个停止,都会发生材料损耗。这个损耗时间,制造课会设定为评估KPI。
在现场和办公室设置显示屏
不仅是换型及准备工作,在补料、搬运上也明确存在很多损耗。
「导入获取基于事实的损耗数据和实时损耗时间的显示警报功能,构筑无法无视异常的环境」
在现场和办公室设置显示屏
从可视化先生获取的损耗时间数据,每周在办公室和现场进行展示,筛选出主要原因及决定本周的对策。
从导入开始1年8个月内材料损耗率改善了8.18%
⬇︎
达成了约1580万日元的成本降低效果
换型时间、事前准备时间的现状掌握有所进展,
可以以更短的速度完成。
由于掌握了运行情况的数据,所以可以进行正确的成本分析,重新评估从设立开始就没有改变的基准成本,也能反映到报价制作中。
不仅仅是可视化,感觉最初在组织内决定的内容由于如何活用获取的数据?而出现了这样的变化。
今后将活用这个换型时间的降低,以多品种小批量生产为前提,预计着手制定更严谨的生产计划。
在上海工厂生产面向空调的聚酯制风扇。
主要是使用成型机生产,58台设备运行中。
58台设备的生产实绩、可动率、产量,每台的数据都要记录在纸上并输入Excel制作日报,这一作业花费相当多的工时。
并且,这个数据还未能充分利用。
「每天,制作58台的日报。
作业人员在纸上记录→输入Excel的作业花费工时」
每天58台设备的日报。
获取从成型机的开闭部分及换型按钮到生产数量和CT、换型时间等数据。
通过将传感器获取的数据直接反映在日报上,使日报制作作业自动化。
不是生产计划能否达成,而是以设备的动作为基准掌握产量。
另外,通过追加简易开关,使空击不被计数,从而掌握更精准的数据。
「通过可视化先生+日报自动化系统,从传感器中获取必要信息,实现日报的自动生成」
不仅是日报的填写作业,附带的打印作业、邮件发送作业等都削减了。
「仅是直接效果,2名作业员就达成了20.6H/月的工时削减」
不仅是日报数据,由于生产数据也能实时确认,所以可以马上知道换型及什么时间、哪台设备停机了。
为此,管理者的异常对应速度也提升了,还能看到管理者尽可能减少停止时间的行动。
虽然削减了直接作业的工时,但是还没着手进行真正使用数据提高生产率的改善活动。
通过这次的导入,至今为止作为工厂模糊的生产效率这一数值变为可测定状态,终于做到了掌握现状。
明确了现状的实力,今后现场的努力也可以用数值掌握,在对此进行绩效评估的同时继续进行提高生产效率的活动。
在上海工厂,面向复合机的传动轴加工。
在用研磨机加工后,与橡胶焊接完成。
日报上的可动率数据持续性的接近90%,但经过现场时,停机情况肉眼可见。也没有什么特殊的未记录的情况等。若只看现场报告的话,就感觉生产效率已经没有提高的余地。应该不是这样的情况,想知道正确的数据。
「课题是看不见问题的工厂。希望不通过人仅凭数据就能发现有改善余地」
获取从研磨机的可动部分和信号灯到生产数量和CT、运行状况的数据。
比较用于制定生产计划的CT理论值和CT实绩之间的差。明确了由于理论值设定得过长,无意识中生产计划做得宽松。即使有很多的停机,但由于计划和实际能力的不同,生产计划很容易就达成了,无法发现问题。
「通过收集CT速度和停机时间,可以明确至今为止的生产计划相当的宽松」
500个/班是以前的CT的生产能力,但实际值可以生产600个/班。
更改计划并实际运行。由于至今为止都很宽松,所以运转率高,不过,变更后停机时间和异常会成为追加的加班。若加班增加的话,一眼就能发现有问题。
「消除在现场蔓延的宽松后,生产率提高了12%」
由于至今为止都使用着富裕的资源配置,所以很轻易就达成了生产计划。
为此,也明确了清扫时间及休息占用了很多时间。
通过数据形式掌握真正的生产效率,进行了加班时间的削减、兼职打工的削减。
「达成了包括加班在内的人工费削减20,223/月的效果」
与其说是做了什么改善的努力,不如说是终于恢复了正常的管理状态。
由于管理及掌握数值都全权交给了现场,所以与实际情况不断背离。
今后终于可以通过数据发现问题,所以要开始进行如何做才能防止其再次发生的活动。
终于可以根据实际情况进行生产管理。即使是短暂停机也会作为问题被可视化,所以想从这里开始进行改善。
您不在意现在贵司设备的实际运转状况、产量吗?
不管是可视化系统,还是收集数据的实机,全都免费借出让您体验可视化先生。
现场改善的第一步,先从资料申请开始!!!!
免费试用还在受理中!
现在,如果没有该系统,生产将无法进行!!
需要的生产数据可在瞬间获取,真的是非常方便!!!



















